軋廢一塊鋼損失成本10000元
……
面對行業下行周期挑戰
軋鋼廠厚板產線認真落實“四化”“四有”要求
以算賬經營為抓手,深入推進精益運營
除斷點、通堵點、破難點
實現極致效率、極致效益
5月份厚板產線日歷作業率達94.08%
打破2022年12月94.04%的歷史紀錄
點點滴滴降成本 分分秒秒增效益
面對嚴峻的生產經營形勢,軋鋼廠中厚板軋制作業區堅持算賬經營,以積極的心態,務實的作風,齊心協力、鉚足干勁,通過算好崗位成本賬將算賬經營的理念滲透到每一位員工心中,引導員工砥礪前行,當好行動先鋒,激發全員生產經營活力。作業區從優化生產流程、提高設備利用率著手,梳理細化制約生產穩定順行的難點和痛點,推進生產效率穩步提升。
“每日換輥是提升日歷作業率的關鍵點,每次換輥都必須爭分奪秒。”軋制丁班班長張學遷介紹提升換輥效率的秘訣,“針對換輥作業我們組建了換輥團隊,由3人組成,一個人負責標準化看點指揮,一個人提前給軋輥扁頭抹上一層油,這樣可以減少摩擦,使得輥子更加順暢地運轉,同時還負責換輥操作臺,最后一個人則提前進入操作室做標定準備,大家分工明確、高效配合,換輥時間較之前縮減了3min。”
最大限度消除生產過程中的“斷點”,最大程度保證生產穩定順行,是作業區全體人員的目標。做實“操檢維調”能有效推進設備穩定運行。操作人員針對生產瓶頸提出設備優化建議,不斷加強生產與設備協同合作,推動日歷作業率不斷提升。在此過程中,他們加強“點檢-崗位-修理”之間的高效協同,化身生產線上的行家,設備維護的能手,既能在設備前精心操作,又能在故障時熟練檢修。
在一次關鍵的生產任務中,作業區負責設備點檢的青年譚頻及時發現粗軋大連桿問題,為避免設備進一步惡化,他及時上報作業區并組織精干力量,集中人員及時更換大連桿,縮短檢修時間4h,避免了長時間停機給生產造成的損失。正是這樣的深度融合,一次次提高日歷作業率,為生產穩定順行保駕護航。